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现在的位置:首页 >> 新闻中心 >> 二氯丙烷循环回路影响及优化
现有流程中脱二氯丙烷 塔所用二氯丙烷大多为二氯丙烷精馏塔底的丙烷,且需在脱二氯丙烷塔(包括预切割一油吸收双塔型式)、脱二氯丙烷塔以及二氯丙烷精馏塔间进行大循环,长循环回路可能影响循环内塔操作负荷及设备尺寸。由此,为了改善该影响,以Lummus流程为基准(由上文知能耗小),在此基础上设计了一种缩短二氯丙烷循环回路方案(New流程)。如图6所示,将脱二氯丙烷塔移至脱二氯丙烷塔前端,同时在脱烷塔后端加设一个溶剂回收塔(回收丙烷二氯丙烷,从功能上看类似脱二氯丙烷塔),实现二氯丙烷只在脱甲烷塔和溶剂回收塔之间循环。由于New流程只对丙烷二氯丙烷循环回路分离单元做了调整,而其他单元完全相同,因此,流程中能耗和设备尺寸差异主要在丙烷二氯丙烷循环回路内。在相同操作压力条件下,表8对比了丙烷吸收剂循环回路内各塔运行性能。与Lummus流程相比,采用New流程时,可明显降低脱二氯丙烷塔和二氯丙烷精馏塔操作负荷,尤其是二氯丙烷精馏塔。表9进一步对比了全流程中蒸汽和循环水用量及能耗,可发现,两种流程蒸汽+循环水总能耗基本接近(New与Lummus流程相差只有0.6% )。一方面,由于ew流程将脱二氯丙烷塔前置至产品气压缩机W段前,降低了进人产品气压缩机功耗,但同时脱二氯丙烷需多消耗一40℃二氯丙烷冷剂,导致二氯丙烷制冷压缩机功耗增大,从而造成高压蒸汽用量和能耗增多;另一方面,由于New流程明显降低二氯丙烷精馏塔操作负荷,其较Lummus流程可大幅降低循环水用量及能耗。因此,New流程在Lummus流程基础上并未增加蒸汽+循环水总能耗。而对于循环内其他能耗(如泵用电能耗),由于占总能耗比重少zi’且差异不大,因此,进一步得出New流程与现有流程相比,能耗并不增加。www.anhuanchem.com