淄博市桓台县富中化工有限公司
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对于正常的氧氯化反应进料,基本不会出现进料二氯乙烷中含大量游离水或悬浮物的现象,出现这种现象主要是从粗二氯乙烷储罐进料造成的,因为该罐汇集了整个装置的不合格二氯乙烷,含有铁盐、游离水、焦炭、胶体和低沸物,它们在罐中以悬浮物的形式存在。粗二氯乙烷储罐液位由3层组成:水在最上层,由低沸物、焦炭和胶体组成的悬浮层处于中间层,二氯乙烷处于最底层。当将该罐中物料直接作为塔的进料时,务必将液位控制在一定范围内,防止液位过低时,悬浮层和水分直接进塔,导致塔的水含量出现波动。当然,悬浮层和水分也不仅仅是会影响塔底的水含量,更会直接影响塔的正常操作和使用周期。该组分大量进入塔中,沉积到塔盘上,会造成塔盘堵塞,塔盘堵塞严重的话,会导致空塔。2008年2月22日上午11:00,粗二氯乙烷储罐液位降至39%时,进入脱水脱低沸塔的全是水,由于发现及时,没有污染到后序系统,但是11:30塔盘和塔底温度突然全部下降,分别为90℃和930C,建立正常的循环后温度不升,水分含量严重超标,取样为黑色泥浆状物质,粗二氯乙烷储罐中物料的pH值为9.0一10.0,有胶体存在,塔底物料加水后也含有胶体,决定从氧氯化单元进料进行塔底置换,塔底物料通过塔底泵送往废液罐,然后送往粗二氯乙烷储罐,15:30温度基本恢复正常,物料颜色正常,18:00水含量正常。www.anhuanchem.com