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<裂解原料二氯乙烷中CCl4含量的影响及控制>
  

  由于精馏单元及原料储罐二氯乙烷中通常含HCl质量分数(1一5)x10-S(真空塔二氯乙烷产品含HC1会偏高些),含水偏高会造成产品二氯乙烷中含铁迈渐增加(酸洗效应),运行中要对系统含水监控高度重视,尤其避免相关换热器等设备泄漏,避免因腐蚀I染造成含铁升高的情况发生。二氯乙烷含水质量分数应控制在1x10-s以下,建议小于8x10-6为好。裂解原料二氯乙烷中CCl4含量的影响及控制CCI,含量的影响在二氯乙烷裂解炉运行控制上,CCl,是典型的裂解促进剂,会提高裂解反应速度,并伴有大量焦生成,其含量控制过高会加剧结焦。根据经验,高负荷运行条件下,如果CC14质量分数长期控制在1.5x10以上或更高时,裂解炉良性运行周期难以维持一年,建议控制范围(9一1.3)x10一,较为合理,并且在裂解炉初开车时建议尽量控制不大于1x1,为好含量的控制措施采用本技术的原料二氯乙烷中CC14主要来自于氧氯化反应器的副反应,所以在其含量控制上,一方面要优化氧氯化反应器操作,减少副反应;另一方面主要根据“头塔”不同行负荷下精馏段敏感板温度及相关分析数据对比,通过调整“头塔”回流罐二氯乙烷侧的低沸物排放量,控制产品二氯乙烷中CC14含量处于合理范围。另外说明,如果考虑到兼顾裂解燃料气单耗控制,适当增加CCl、含量会降低燃料气使用量,有利于降低燃料气单耗。本装置(运行产能40万t/aVCM)采用天然气作为裂解燃料气,根据以往测试数据,如果二氯乙烷中其他组分及裂解率控制相对稳定,则CCIa含量每增加1x10(标况下裂解炉燃气总量按约4000m/h计),会降低天然气总用量10-15m/h,燃气用量占比0.25%-0.4%(不同操作控制及天然气纯度条件下会存在一定偏差,该数据仅供参考),所以从运行经济性上考虑,可以根据装置的需要对CC1、含量适当弹性控制。当然,裂解原料二氯乙烷中其他部分杂质组分含量也会影响结焦状态,比如:苯—裂解反应弱抑制剂,建议实际控制在3x10-5以下较好,过高时会造成裂解炉被动升温提高裂解率,造成结焦加剧;氯气—裂解反应促进剂,建议控制在1x10以下,不要轻易在二氯乙烷中通过额外加氯来促进裂解反应,难以控制且比较危险;三氯甲烷—裂解促进剂,含量过高会提高裂解反应速度并伴有大量焦形成,建议控制在3x10-5以下较好。http://www.anhuanchem.com

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