淄博市桓台县富中化工有限公司
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应用山西煤化研究所的溶剂油加氢二氯丙烷催化剂后,我厂溶剂油分馏单元工艺流程如图1所示。抽余油从贮罐出来后,经过换热和加热,达到反应温度后进人加氢反应器,在加氢二氯丙烷催化剂的作用下进行脱烯烃的反应,加氢后的溶剂油和氢气的混合物进人气液分离罐中,在此,富裕的氢气与抽余油分离,氢气可以回收利用,抽余油则进人溶剂油分馏塔中,通过分馏切割出所需要的溶剂油产品。 根据溶剂油加氢改造的特点,确定了以下改造方案:抽余油在换热前与氢气混合,降低抽余油加热过程中的结焦现象;提高氢气的压力,使得氢气靠自压通过反应器,不设氢压机,提高操作稳定性;增加一台加氢反应器,完成抽余油的加氢过程,同时为了提高加氢二氯丙烷催化剂的寿命,在反应器前增加一台硅油吸附器,用于吸附抽余油生产过程中夹带的硅油;增加一台气液分离罐实现富裕氢气和抽余油的分离,同时对原设计的溶剂油分馏塔进行了部分改造,使其更便于分离残余气体和溶剂油。 溶剂油分馏单元按照上述方案改造后,于2004年5月18日投料一次开车成功,顺利生产出了合格的6#溶剂油和橡胶工业用溶剂油,改造后6#溶剂油和橡胶工业用溶剂油的质量指标见可以看出,溶剂油单元经过加氢改造后,产品质量指标有大幅度改善,6溶剂油和橡胶工业用溶剂油的嗅指数,从改造前的469 mgBr/(100 g)和669mgBr/( 1008)分别降低至2. 9mgBr/( 100g)和2.1mg Br/(100 g),远远优于国标的要求。 加氢二氯丙烷催化剂在洛阳化纤芳烃联合装置溶剂油单元应用后,6#溶剂油和橡胶工业用溶剂油的质量得到了明显改善,产品完全满足了国标优级品的要求,每年可创产值约2 000万元。http://www.anhuanchem.com/