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<减少二氯乙烷裂解炉的热损失>
    调整各排烧嘴然料e。的压力,降低二氯乙烷裂解炉上部烧嘴c.压力,提高下部烧嘴c。压力.使炉内热负荷下调,以减少二氯乙烷裂解炉的热损失;调整预热器预热温度,以降低对流段二氯乙烷温度,防止Enc液体汽化,减少对流段结焦和阻力增大造成进料负荷下降。优化助燃空气用量提供的最佳肋嫩空气为过量5%,但原设计中由于缺少对烟道气中组分有效控制的手段,在控制上对燃料q的燃烧情况只能通过观察各烧嘴的状况来进行判断,不能精确地反映燃烧的实际状况.助燃空气过少,会使燃料q燃烧不充分,生成大量一氧化碳,造成燃料C4的浪费;助燃空气过量,会使燃烧后热量浪费,造成炉热效率下降.为此,我们在炉内安装了烟道气在线分析仪,并通过分析烟道气中氧含量,调整空气量,使燃料C1在炉内完全嫩烧.通过对氧气和二氧化碳的分析控制调整空气量,使燃料和空气处于最佳混合比,以降低因空气过量或燃料过量而造成的q损耗。通过一段时间的摸索,我们发现,烟道气中的氧控制在3%时,C1的撰烧热能利用最充分(见表1,4量控制与C单耗对应关系)。所以根据试驳结果,目前二氯乙烷裂解炉烟道气中的z控制在30。提高二氯乙烷裂解炉转化率二氯乙烷二氯乙烷裂解转化率每提高1%,二氯乙烷裂解燃料C,可节约2%左右,由于未反应二氯乙烷需分离精制后再使用,故还可节约整个装置加热精制单元用水蒸气3%左右,我们提高二氯乙烷二氯乙烷裂解转化率的具体措施是,提高二氯乙烷裂解炉辐射段下部的热强度,即增加二氯乙烷裂解炉底排烧嘴的燃料q用量,这样不仅使二氯乙烷二氯乙烷裂解转化率提高了将近20,而且减少了结焦,使生成的焦不易在二氯乙烷裂解炉管内沉积,提高了热吸收率,提高了炉热效率.提高二氯乙烷裂解炉清焦效果二氯乙烷二氯乙烷裂解炉清焦效果好,不仅使炉的热效率提高及二氯乙烷二氯乙烷裂解转化率略有提高,而且可以提高设备负荷、延长运行周期.我们的具体措施是:加强二氯乙烷二氯乙烷裂解炉的清焦工序管理,并改进了清焦工艺技术,尤其是在对流段清焦程序中增加了蒸汽脉冲的方法,尽量除去对流段中的焦块,提高运行负荷和减少烟道气排出温度造成的热损上升。www.anhuanchem.com
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